2025年,伴随HPPO工艺产能快速释放,环氧丙烷污水治理成为行业“隐形赛道”。江苏一套50m³/h示范装置交出最新成绩单:进水COD30000mg/L,经“水解酸化+EIC厌氧”组合工艺后去除率飙至90.94%,沼气甲烷含量稳定在60%~75%,占地却不到传统UASB的60%。本文用现场数据拆解环氧丙烷污水从“高风险”到“能源库”的蜕变路径。

一、环氧丙烷污水画像
《2025-2030年中国环氧丙烷行业市场调查研究及投资前景分析报告》COD30000mg/L、醇醚占比九成,可生化性被低估环氧丙烷装置排水90%来自PO单元,COD峰值30000mg/L,主要成分为丙二醇单甲醚、杂醇及其异构体;剩余10%为双氧水单元排水,携带蒽醌衍生物、重芳烃等大分子。混合后B/C比仍高于0.45,意味着“高浓度”不等于“难降解”,为后续厌氧生化留下操作空间。
二、环氧丙烷厌氧利器
EIC反应器结构拆解,两层UASB理念升级EIC(旋流内循环)厌氧反应器可视作“双层UASB+气提内循环”的集成体:
下层第一反应室,颗粒污泥床膨胀区,完成70%COD→CH4;
上层第二反应室,捕获残留有机物,追加20%去除;
内循环无需泵,沼气气提实现6~8倍回流比,上升流速高达6m/h,传质效率提升40%。
单台尺寸ϕ12m×26m,有效容积2800m³,两座并联即可覆盖50m³/h水量。
三、环氧丙烷预处理流程
均质120h+水解酸化18h,为厌氧“喂糖”高波动水质先进入均质调节罐,水力停留120h(2×3000m³),把峰值削平;再经水解酸化罐18h,把大分子醚、蒽醌衍生物切成小分子酸,出水COD8000~11000mg/L,VFA占比提升至30%,为EIC提供“易消化底物”。
四、环氧丙烷驯化实战
30天阶梯提负荷,COD去除率从76%到90%启动阶段采用20%~30%颗粒污泥接种,进水COD控制在5000mg/L,水量25m³/h;随后每周提10%负荷,30天内水量升至40m³/h,进水COD抬到11246mg/L,EIC出水COD稳定在1014mg/L,平均去除率90.94%,VFA394.8mg/L,系统pH7.6~7.9,无需外加碱度。
五、环氧丙烷能源回收
沼气甲烷≥60%,年折标煤340t50m³/h污水满负荷运行时,沼气产率0.35Nm³/kgCOD,按年运行8000h、COD去除量2400mg/L计,年产沼气约33.6万Nm³,甲烷含量65%,折合标煤340t,可并入厂区燃料气管网,直接抵消环氧丙烷装置15%的天然气消耗。
六、环氧丙烷占地与能耗
占地省40%,电耗降一半对比传统“UASB+外循环泵”方案,EIC工艺取消大回流泵,电机装机减少45kW;两座EIC总占地仅450m²,比同等负荷UASB节省40%,在长三角化工园区土地紧张背景下,单台设备可释放约300m²可用面积。
七、环氧丙烷技术延伸
醚类回收+厌氧氨氧化,COD、TN双达标现场把污水中丙二醇单甲醚经气提回收率提至92%,既降低COD负荷,又创造副产品收益;EIC出水B/C降至0.2,后续耦合厌氧氨氧化(Anammox)可省略碳源,TN去除率>80%,为环氧丙烷行业“碳减排、氮达标”提供双路径。
总结当2025年国内环氧丙烷产能逼近600万吨,污水不再只是成本项,而是潜藏的“能源库”。江苏示范线证明:对于50m³/h、COD30000mg/L的典型环氧丙烷污水,采用“均质120h+水解酸化18h+EIC厌氧”组合,可在30天内把COD去除率拉升至90.94%,沼气甲烷浓度稳定在60%~75%,年回收标煤340t,占地节省40%,电耗下降一半。随着醚类回收与厌氧氨氧化技术嫁接,环氧丙烷污水治理正从“达标排放”走向“能源反哺”,为行业绿色升级提供可复制的模板。



